康明斯柴油發動機電子調速器及控製係統故障診斷
優質的康明斯柴油發動機PT (G ) 型燃油係統,使用 EFC 電子調速器,調速器可以調成同步運行或有轉速降的運行。今天,頂博電力小編為您介紹的是康明斯柴油發動機電子調速器 EFC的原理、調整和故障診斷技術 ,幫助大家輕鬆使用發動機。
1、工作原理
該機自動化程度高,控製比較複雜。調速器控製電路如圖 1所示。電磁轉速傳感器3裝在飛輪殼上,通過飛輪齒圈感應發動機轉速。執行器2裝在 PT 泵內,電流變化使執行器的軸轉動,從而改別機器的故障問題,在實際工作中,如果能夠加以利用,必將有助於振動分析和機組的狀態檢測與故障診斷。
若一次起動不成功,停機後將再次自動起動,若連續三次起動不成功,則停止起動,故障燈點亮。
發動機正常工作後,各種參數通過J3 插座輸人控製板,由J4 輸出各種報警燈信號。按J5 的複位/燈檢查按鈕,可使控製板複位,同時進行各種報警燈測試,若所有報替燈都亮,說明整個報警控製係統工作正常。
發動機起動後,調速器4 把來自電磁傳感器的電信號與現有的參考點 (W₂) 相比較,輸出差壓電流信號,使執行器2 的軸轉動,控製進人噴嘴的燃油流量,從而改變發動機的轉速和功率。
當發動機在W₂調定的某一轉速下穩定工作時,調速過程如下:
負載↑(↓) → (轉速傳感器3) 發動機轉速↓(↑) →EFC 調速器4輸出電流↑(↓) →執行器2供油量↑(↓) →發動機轉速↑(↓) →使發動機轉速穩定在某一定值工作。
2、係統調整
EFC 調速控製器4 的麵板上裝有 W₁ -W4 四個電位器,分別用於怠速調整、運行轉速調整、增益調整和轉速降調整,供係統調整時用。
(1) 怠速調整。將運行/怠速開關置怠速位置,起動發動機,調W₁,直到轉速為600-650r/min.
(2) 轉速調整。將運行/怠速開關置運行位置,起動發動機空載運行。
①W4置同步運行,調W₂使轉速為1 500r/min (即對應55Hz) 為止。
②W4置3%轉速降,調 W₂使轉速為1545r/m in (對應 51.5Hz)為止。
③W4置5% 轉速降,調W₂使轉速為1575r/
m in (對應52.5Hz) 為止。
(3) 增益調整。起動發動機,加大約 1/4 的額定負載,如果發動機轉速穩定,則順時針方向慢慢轉動W₃,直到轉速不穩為止,然後再反時針方向慢慢轉動W₃,直到轉速穩定為止。
(4) 轉速降調整。起動發動機,加額定負載,調W4,使轉速為1 500r/min 為止。
(5) 係統調整。進行完 (4) 步調整後,卸掉負載,再進行 (2) 步調整; 再加上額定負載,進行(4) 步調整,直到調整到正確值為止。為了得到正確的轉速,通常要重複上述方法二到三次。
3、故障診斷
1.發動機不能起動 (見表 1)
2.發動機高速運轉 (見表2)
3.發動機遊車 (見表 3)
4.發動機功率低 (見表4)
4、故障診斷實例
一台美產310kW 發電機組的 CU M M INS 發動機,起動後轉速不穩,過一會兒起動馬達又自行起動工作,並出現打齒現象;連續自動起動三次後,發動機突然熄火。按複位開關並重新閉合運行按鈕 RUN ,重現上述故障。
根據工作原理分析,發動機、控製電路、EFC 調速器工作基本正常,故障出在發電機中點 (N ) 控製信號,因為在發動車後,用萬用表測 CPU 控製板J2 的3 腳,電壓為0V ,檢查導線連接正常。打開發電機,發現中點(N ) 連線脫焊。重新焊好試車,工作正常。
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